一直以来,烧结厂以岗位创新和小革小改为抓手,集民智、汇合力,为促稳产、保安全、降成本、提指标打牢基础。近日,新烧结成品皮带溜槽改造成为又一典范。
烧结厂新建烧结成品皮带溜槽原设计落差较大,成品烧结矿通过溜槽时有明显撞击声,撞击导致烧结矿易破碎,小粒级占比增高,直接影响烧结矿的品质,同时下料口溜槽在烧结矿的冲刷下局部磨损严重,增加了日常维修工作量。
针对此问题,厂领导高度重视,带领设备科、生产科、检修车间负责人深入现场调研,发现主要问题集中在成品C101皮带机头轮下料口、C104头尾轮下料口等部位。经过共同研讨,决定以问题为导向,对下料溜槽整体结构进行改造,解决成品矿直接撞击溜槽铁板问题,使其形成“料磨料”缓冲下料的结构。
明确方案,立即行动。首先对落差大、撞击声音最明显的C101头轮溜槽进行改造。厂检修车间接到任务后,立即抽调技术骨干开始攻关作业,经过7天加班加点连续奋战,C101头轮溜槽改造顺利完成。改造后成品烧结矿砸击溜槽铁板的声音彻底消失,烧结矿粒度明显增大,改造效果良好。
一鼓作气,改造成功。有了C101头轮溜槽改造的成功经验,该厂一鼓作气,持续攻关,抽调精干力量,经过14天不懈努力,将落差较大的C104头尾轮溜槽也成功改造完毕。改造后,通过筛分数据比对,入高炉烧结矿<5mm小粒级占比降低了10%左右。
烧结矿成品皮带溜槽改造圆满完成,有效提升了烧结矿品质。大家纷纷表示:只要上下一心,统一思想,开动脑筋,没有解决不了的问题,接下来要继续立足岗位搞创新,抓好设备小革小改,为保顺行、提质量、创高产发挥每个人的智慧和力量。